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FA204C型梳棉机的两项改进

                                     我公司于2004年以来共购进山东胶南东佳集团生产的FA204c型梳棉机14台。该机采用全封闭罩壳,机上机下连续吸的方式,车间及机台卫生大为改善。由于道夫及喂入辊采用变频调整,工艺调整十分方便,棉条质量大大提高。但经过一年多使用以后,经常出现斩刀花吸不尽,进而堆积,吸风失效,甚至因收集不及时,还会造成斩刀臂翻转、失效。另外,道夫传动的链轮链条磨损断裂,新件换上一个月以后就报废,不仅增加了挡车工劳动强度,而且增加机修工作量及设备维修费用。
    经过长期观察分析,我们采取了以下改进办法。
    (1)盖板花吸风罩及吸风方式的改进
    保持吸风罩左端吸风管不动,将吸风罩右端面开一直径70 mm的圆孔。用镀锌钢板做一个长5 cm,内径为75 mm时圆筒,用铜焊焊牢在所开孔处。接着将清洁辊右端吸风管截断,用三通排水管(直径75 mm)将盖板花吸风罩两端风口相连即可。这就将原来盖板花吸风罩由单头吸改变成双头吸,堵塞吸风口的几率大大减少。这样就不会造成折刀臂翻转及失效。
    (2)道夫传动方式的改进
    由于道夫电机担负着整个道夫轮系、圈条成形、剥棉传动的负荷。原机上采用的是双排链,其节距为9.525 mm。道夫电机上的链轮为22T,被动链轮为40T,根本不能承受如此大的负荷,长时间运行,链条拉长,节距改变,传动不平稳,以致链条断裂,链轮被磨损。我们通过试验,将双排链传动改为单排链传动,选用节距为15.875 mm,电机链轮为13T,被动链轮为23T,通过测量计算,可以保证与原来传动的速比一样。经过连续两个月的使用,链条链轮几乎没有磨损,传动平稳。
    通过以上改进,完全达到了满意的效果,大大减少了挡车工、机修工的工作量,改造一台的费用仅为50元左右。大大减少了设备维修费用,运转效率大大提高,深受员工欢迎。
    
                                 

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