针对这一问题,我们进行了原因分析,经细致观察认为是设备本身缺陷所致。因为两根分离罗拉及两根分离胶辊间的距离比其他设备相对小,集束棒本身为圆柱形,上面两端的集束器虽为尼龙材料,却只有一个M4×16螺钉,很难固定在集束棒上。稍有振动就会有集束器改变角度,尤其在设备运行中,有的时候棉网缠绕分离罗拉或分离胶辊而车未停稳时,使集束器位置走动,造成胶辊磨损和撞伤。
经过分析实验,我们在现有的条件下对所有集棉器分批进行了改造。将集束棒改为一根7mm×16 mm×420 mm扁钢,在符合工艺要求的位置焊上两根D 4 mm×10 mm圆柱代替左右集束器。这样,集束器与集束棒成为一体,并将棉网通过的部位打磨成圆角,使其光滑不挂花。然后将集束棒的两端分别洗成要求形状,固定在集束器的托脚内。这样,无论任何振动或缠花都不会发生撞伤分离胶辊现象,消除了损伤分离胶辊的根源。
改进后,收到了良好的效果,分离胶辊得到了有力保护,有效节约了材料费用。