以上种种原因使我公司104台吹吸风清洁器在使用几年后全部停用,造成设备大量闲置和浪费。针对以上存在的问题,我们根据实际情况,在不影响使用效果和整体结构的前提下,对原吹吸风装置的控制电路进行了改进。主要改进有:(1)改原循环往复式工作为单程工作,在控制线路中保留3SJ时间继电器,使吹吸风清洁器运行到车头时能自动延时回到起始位置车尾处,省略10J、12J、13J三只中间继电器,减少中间环节,以降低故障率,并节约改造成本(见图1);(2)改造后的清洁器由挡车工在巡回过程中根据需要手动控制开关,可以避开落纱时间;(3)增加了清洁器在车尾处的停止时间,有利于废棉被彻底吸净,避免外吸管堵塞,彻底消除因管道堵塞负荷过重烧坏电机的缺陷和吹吸风量小的不足;(4)把控制行走和吹吸的中间继电器改为密封性好,故障损坏率少的CJX2型交流接触器,可以避免因缺相而烧坏的情况,同时减少电气火灾隐患。
改造后的吹吸风清洁器最大限度地使用了原设备的配置,减少了浪费,又节约了改造费用,每台改造仅需材料费200元左右。
改造后清洁器风量、风压稳定,大大降低了故障率和停台率,降低了配件的损耗,并且降低了整机能耗。先期改造的26台吹吸风清洁器经过一年多的运行,效果良好。

图1 改进后的控制原理图