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强捻纱捻接工艺的调整

                                     我公司生产的CJ 11.7 tex强捻纱捻度为180捻/10 cm,在村田自动络筒机上生产时,捻接质量达不到工艺要求,结头易脱开,大部分纱头根本捻接不上,络筒机无法正常生产。分析原因,主要是由于CJ 11.7 tex强捻纱捻度太大,络筒机捻接动作不到位,退捻气压调整又受条件限制,造成纱头退捻不充分,捻接成功率极低。为此,我们对设备运转状况进行了检查,对工艺参数进行了调整。
    (1)设备运转状况要求
    ①气压:在车后调整气阀,使退捻气压P.达到0.65 MPa以上,加捻气压P2达到0.6 MPa。
    ②上下退捻瓷管完好无损,内壁光洁,无松动、位移、堵塞等现象。
    ③加捻器瓷件无破损或堵塞,上下压片平齐到位。
    ④上下捻接剪刀作用良好,剪纱断面要整齐,不能有未断纤维。
    ⑤捻接凸轮、捻接轴等无磨损,捻接各部件动作协调到位。
    (2)工艺参数
    电清参数短粗节S180%×2 cm,长粗节L70%×40 cm,细节T-60%×40 em,速度900m/min,张力刻度5。
    (3)调整要点
    ①将村田络简机上、下退捻管彻底清洁后,同时分别外移一定距离,以增大退捻气流,保证退捻充分,退捻纱头如毛笔状。
    ②由于纤维长度较长,故将捻接长度适当调长,在刻度4上效果较好。
    ③调整夹纱杆(008-480-13)上下距离,使其到捻接器距离为2 mm左右,压纱距离3.5 mm左右。
    ④将加捻时间适当延长,槽筒启动时间适当调快。
    (4)效果
    对村田自动络筒机捻接工艺调整后生产的CJ11.7 tex强捻纱进行测试,结果表明,捻接强力保持率能达到94.8%,捻接直径小于原纱1.2倍以下,捻接长度2.58 cm,完全达到了工艺要求,保证了强捻纱络筒工序的正常生产。
                              

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