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改善A513C型细纱机牵伸性能措施

                                     为了进一步提高设备性能、稳定成纱质量,我们对A513c型细纱机进行了改造。
    (1)粗纱架改造。将A513C型细纱机托锭改为吊锭,使粗纱在退绕时更加灵活,可以减少意外牵伸,对改善成纱条干有利。具体改造方法如下:只利用原细纱机的粗纱架立柱,并将车顶板支板反装在粗纱架立柱上,使其角度与原来相反,将细纱机车顶板托锭、横杆全部去掉,再借用FA506型细纱机上的吊锭横杆,改造为四列吊锭。这样投入资金少,改造方法简单、方便。
    (2)车头牵伸传动改造。将A513c型细纱机上的直齿齿轮改为斜齿齿轮,使齿轮的啮合更加稳定,并将中后罗拉传动轴、中罗拉摇臂轴、后罗拉摇臂轴略加改动,用104轴承取代原来的油衬,使原油衬间隙大、易产生波的问题得到解决,有利于提高成纱条干水平。
    (3)牵伸改造。对A513C型细纱机下销进行改造,原下销固定在下销托座上,下销托座在罗拉座上,在胶圈张力作用下极易变形,因而导致浮游区大小不一致,在纺纱中不利于对浮游纤维的控制,影响成纱条干。特别是在纺细号纱时,与新型细纱机纺出的成纱条干CV指标差异很大。为此我们将A513C型细纱机中罗拉滑座改用FA506型细纱机上的中罗拉滑座,同时,改用新型A513W-1209A型下销。改造后前中罗拉中心距为42.5 mm,下销平齐稳定,浮游区大小一致。
    在同锭同粗纱条件下,对A513C型细纱机改造前后纺制T/CJ 65/35 14tex纱的成纱质量情况进行了对比。设备改造前T/CJ 65/35 14tex纱成纱条干CV为14.45%,细节9个/km,粗节91个/km,棉结59个/km;改造后成纱条干CV为12.98%,细节5个/km,粗节36个/km,棉结54个/km。测试结果表明,设备改造后成纱粗细节、棉结降低,成纱条干明显改善。
                              
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